LIANYUNGANG SODA ASH CO.,LTD.
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為深入落實公司2026年“降本增效”核心戰(zhàn)略,推動節(jié)能降耗與運營效益提升,日前,氯化銨車間A套生產系統(tǒng)順利完成全部停車操作,正式轉入長期停車狀態(tài)且不再作為備用系統(tǒng)。這一戰(zhàn)略性調整,既是對“優(yōu)化運行效率、精準控制能耗”工作要求的具體踐行,更是公司立足生產實際、著眼長遠發(fā)展的科學決策。
此次調整源于公司管理層與生產系統(tǒng)圍繞降本增效主線開展的多輪深入調研與系統(tǒng)論證。公司總工程師孫武周在調研中明確指出,要打破傳統(tǒng)運行慣性,以實際數據為支撐作出科學決策。當前公司生產負荷持續(xù)平穩(wěn),B、C兩套生產系統(tǒng)運行穩(wěn)定可靠,已完全具備獨立承載全量生產任務的能力。經綜合研判,若繼續(xù)維持A套系統(tǒng)備用狀態(tài),將產生持續(xù)的能源空耗與不必要的維護成本,因此公司果斷敲定A套系統(tǒng)全面停車、不再備用的戰(zhàn)略方案。
為確保停車工作安全平穩(wěn)落地,氯化銨車間嚴格遵循既定技術方案,在車間主任現(xiàn)場全程指導下,有序推進各環(huán)節(jié)操作。不僅規(guī)范完成了冷析、鹽析、干銨、尾氣處理等核心工段設備的停運,更對相關管線、容器實施了徹底的工藝處理與隔離;針對軸流泵停運后的防凍保護、換熱器閥門狀態(tài)確認、離心機維護保養(yǎng)等關鍵環(huán)節(jié),均采取了細致管控措施,確保設備在長期停車期間狀態(tài)受控。
此次調整涉及38臺主要生產設備,關聯(lián)電機總功率達2099千瓦/小時。經初步按80%運行效率測算,扣除設備運行效率等影響因素后,預計每日可為公司節(jié)省電費約2萬元,降本增效成果立竿見影。
氯化銨車間A套系統(tǒng)停車的順利實施,是公司上下堅定貫徹降本增效主線的有力證明。它不僅僅是一次簡單的設備關停,更是一次運行理念的革新與資源配置的優(yōu)化。未來,公司將持續(xù)推進此類優(yōu)化措施,將降本增效理念融入生產經營各個環(huán)節(jié),將精益管理貫穿于生產經營全過程,持續(xù)鞏固成本優(yōu)勢,提升運營質量,為實現(xiàn)公司高質量發(fā)展持續(xù)賦能。
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